3、開展流量計的專項檢查整改
按照先泥後水的原則,開展了線上儀表流量計檢查與比對,並在泥處理又以"一進一出"為先,脫水加藥為輔,全面進行了泥處理系統流量計檢驗。並完成了水處理系統進廠流量計的比對,目前正開展水處理系統流量計校驗及新增流量的前期工作。對其它線上儀表如上傳溶解氧、ph、污泥濃度計每周進行監測,已能從容應對各級環保的檢查。
四、四點體會
1、設備基礎管理有序推進
2011年作為設備管理提升年,在運行一部、運行二部部室及各班組的全面參與及配合下,針對年初制訂的相應措施與計畫,有序開展了相關工作,梳理了管理關係,全面開展設備的日常、一級、二級保養工作,完善設備的巡視、點檢,及時發現並處理問題,通過檢查考核實施等措施,提升了班組現場管理。如二期鼓風機房、泥處理三班新車間等區域日常保養得到全面加強,總降變電所電力外線、等設備的巡視質量得到提升,排海班設備履歷表規範、清晰,一、三期線上儀表管理精細,泥處理老區脫水機房設備管理進一步加強,通過加強濾布沖洗及更換等措施,使帶壓機含水率達到81左右的水平, 72米吸泥機上班組人員花了大量心思,使設備實現正常排泥,一期穩流池格柵也是在經常性清理,以上是我個人感受到的一些變化,通過這些變化,也證明了各班組、相應部門為設備管理做了不少的事情,也使設備的穩定性能得到了加強。
2、設備維修責任逐步落實
根據分塊維修方案,機修車間人員分為一、三期區域,二期、排海系統區域,泥處理區域,自控儀表區域分塊維修,實施各區域設備維修組長負責制,維修管理分管副主任負責制,減少了維修人員區域流動性,使設備維修責任到人,加強了維修的專業性、持續性,使維修人員在長期的區域維修中工作了解了設備性能,增強維修的責任心和快速反應能力。2011年上半年,累計開展了1248項故障維修及最佳化改造工作。相對2011年更加有效、有序地開展設備維修,確保了污水處理、污泥處理的連續性,設備問題影響生產工藝的情況得到有效的控制。
3、設備最佳化改造穩步推進
上半年,全面開展了設備最佳化改造工作,為生產的連續穩定提供了保障,一方面是全面實施枯水期相關工作,使平時不能處理的問題得到解決;二是開展了夏季安全的保障措施,全面完成鼓風機油冷卻器最佳化改造,更換鼓風機電機冷卻器,完成離心機油冷卻器改造及工業水改造,對全廠低配室安裝空調及風扇,開展變壓器等關鍵設備的溫度監控,使大部分關鍵設備經受了高溫考驗;三是最佳化工藝改造,完成了二期格柵更換和一期局部曝氣系統更換,完成部分水泵的變頻控制改造,開展了二期鼓風機循環水泵連鎖改造,為水處理平穩運行打下了基礎;開展了泥處理離心機加藥管道、帶壓機進泥管道、溶藥機加裝等改造,提出了老區柱塞泵系統集中、連鎖控制方案,為泥處理系統的運行提供了進一步的保障;四是電力系統工作也在進一步加強,實施了電力外線大修,開展電力外線的管理,開展了電力變壓器定期切換工作,做好了開展二期總降年檢大修準備工作;五是後勤設備維修也有相應的措施,提出了泥處理區域路燈最佳化改造方案,實施了一期路燈的替換,開展了二期路燈的改造,特別提出二期路燈是利用現有燈桿基礎上進行最佳化改造的建議,節省了較多的費用。