嚴格質量控制,降低廢損是車間重中之重,不控制住材質廢品,就不會有出路。經過認真分析,他發現,出現材質廢品的主要原因在於操作過程中的隨意性。發現問題往往比解決問題更重要,一旦找到了突破口,很多問題都會迎刃而解。首先是在配料上隨意性大,各種材質的回爐料混放混加,添加合金憑經驗,鐵水出爐無檢測。除此之外,在鐵水出爐時孕育劑都是直接倒在過渡包里,鑄件材質無法保證,因此aaa強制推行緩慢隨流法,累是累了些,但是卻能保證鑄件材質質量。有人不理解:“我們長期都是這么乾的,也沒有違反工藝”。對此,aaa態度堅決:“過去怎么乾的我不管,從現在開始必然按我的要求來乾”。無論採取什麼方法,只要能保證鑄件質量就是好方法。工作中,aaa死死盯住過程控制這個難點,每道工序,每個環節親自把關,使材質廢品率得到了有效的控制,主要鑄件產品材質廢品率全線下降,其中幾種產品勻創造了歷史最好紀錄,達到了國際鑄造業先進水平。6種主要生產品種每年可減少廢損達636萬多元。
降低生產成本----不謀不精
鑄件質量的大幅提高,從很大程度上促進了生產能力的提高,確保了生產成本的穩步下降。僅凸輪軸為例,過去每月產量為5000-6000件,還經常不能完成生產任務,現在由於質量控制水平提高之後,每月生產突破了2萬件;aaa勤於動手動腦,熔煉是車間降成本的大頭,動能控制、原材料消耗是直接關係到車間經濟指標能否完成的關鍵。對此aaa在用足用好低谷電的同時,對爐子的運行控制和時間銜接上也力爭做到精打細算,從而減少鐵水過熱燒損和保溫時間,不僅有助於控制鐵水材質,而且也是一項控制能耗的有效措施。今年以來,生產等鐵水而造成的停工損失幾乎為零。過主料使用量每月500-600噸,通過改進爐料配比,多吃廢鋼和回爐料,現在每月只用主料100-200噸,比過去減少了70%以上,每月可降低生產成本30多萬元。
作為一名標兵,熔煉工種帶頭人,在成績面前謙虛謹慎,在工作上精益求精是做人的準則,學習永無止境,時常挑戰自我超越自我,才能不斷創新。