技術員先進事跡匯報材料

××*同志,1990年5月進入××*,在光學鏡片冷加工技術領域默默耕耘近二十載,積累了豐富的全工程光學加工經驗。在XX年公司遭遇歷史罕見的經營危機和全球金融風暴時,充分發揮自己的聰明才智和豐富的經驗,立足崗位,勇於創新,共突破三項光學加工關鍵工藝,為企業培育核心競爭力、提高產品良率、降低成本、留住關鍵客戶、平穩度過危機,作出了突出貢獻,具體如下:

1、改良工裝夾具,擴大三片式研磨工藝的套用範圍,提高大中球面鏡片生產效率。

光學鏡片加工生產中,大中球面玻璃鏡片研磨工藝歷來都是單鏡片加工,存在加工效率低,品質不穩定的缺點,同時對操作技能要求又相對要高,隨著員工流動性增加,此矛盾日漸突出。在一次偶然的參觀機會中,××*同志了解到同行有一種多個產品同時加工的工藝。回來後他通過比對、參照設計出能同時研磨三個鏡片的夾具,通過多次修改、試用,開發出可以三個鏡片同時研磨的加工方法。但是隨之而來的問題使這種工裝夾具的加工非常複雜,同時只要有其中一個零件磨損,整個夾具全部報廢。為解決此問題,他對工裝夾具作了再次改良,大大簡化了工裝夾具的設計,同時具有使用方法簡單、加工過程穩定、夾具容易維護、加工費便宜、生產效率高等諸多優點。目前已經實現量產機種26個,完成產量580萬片以上,提高生產效率30%左右,不僅給公司帶來巨大經濟效益,還大大節省了設備和人員投入,為創建節約型企業作出了重要貢獻。

2、突破剛性盤±0.01mm鏡片量產加工工藝,培育鏡片加工核心競爭力。

光學鏡片加工生產中剛性盤工藝在××*已經導入多年,但對於中心厚度要求特別苛刻的鏡片一般只能採用單個加工,影響生產效率。去年接到國外重要客戶一個大批量訂單,工藝上只能進行剛性盤加工,且厚度規格只有±0.01mm,內部量產過程中由於工藝沒有突破,厚度不良最高達到30%,既無法完成客戶計畫,又使材料報廢導致成本巨大,因此面臨不是公司遭受巨大損失,就是失去這一客戶進而在業界造成不良影響的兩難境地。公司決定短期內突破這一加工工藝,××*同志在接到這一突擊任務後,經過認真分析,他認為剛性盤加工要保證產品品質,關鍵在於工裝精度。為此他遠赴廣東剛性盤工裝加工單位,實地了解工裝加工流程和檢測方法,經過數天實地潛心研究,終於找到了提高工裝精度的關鍵點,最終解決了此問題,使該產品量產厚度不良率控制在6%左右,最終出色地完成了網客戶的出貨計畫。更為重要的是在解決此問題的基礎上,他還對工裝加工基準作了規範(由××*提供基準,供應商按基準加工),同時設立進貨檢測標準及流程,確保工裝精度完全受控。通過以上改善,××*在該項目上的能力已經領先於同行,且同行很難效仿。

3、改善膠合產品光圈變形及斷膠工藝,大大提升膠合產品的檔次。

照相機鏡頭裝在最外面的鏡片往往是大口徑的膠合產品,膠合就是把兩個鏡片用膠水粘合在一起,但實際此工藝還有很多技術要求需要解決。以前××*主要加工的都是鏡頭後組的膠合鏡片,要求相對較低。XX年公司逐步進入前組膠合鏡片領域,實際生產中出現了變形、膠合層脫開等技術問題,不良比例一度達到6-10%。膠合工序是產品的最後工序,此工序報廢就意味前面很多工程全部成為無用工,同時材料也只能報廢,而且公司量產能力也將受到客戶質疑,影響後續合作。為解決此技術瓶頸,××*同志通過對膠水規格、加工條件的多次反覆對比試驗,共使用十幾種膠水,經過幾十次的工藝試驗,終於找到合適的工藝條件,使這一技術問題在量產中得到圓滿解決,並在之後幾款網量產的機種中得到了廣泛套用。對此客戶非常認同我們的膠合品質,為後續此類產品量產並擴大業務量奠定了紮實基礎。