案例分析12:人造革廠發生爆燃引發火災

2000年×月×日晚,××人造革廠三分廠牛津布車間發生爆燃並引發火災,造成4人死亡,2人受傷,火災燒毀車間內部分成品及半成品,燒損一套塗層生產線,過火面積達670平方米,直接經濟損失折款25萬餘元。2000年×月×日晚,.××人造革廠三分廠牛津布車間在生產時突然發生爆燃,並引燃車間內堆放的成品及半成品,火勢迅速蔓延擴大,當班工人隨即報警。18時53分,消防大隊接警後立即派遣3輛消防車趕赴現場;19時13分,消防車趕到現場,此時車間已是一片火海,火勢正在向鄰近廠房迫近,消防官兵迅速展開撲救。19時30分左右,消防大隊領導趕到現場,指揮滅火及救援工作。經緊急排查,認定現場還有四名職工。19時43分,進入火災現場救援人員搜尋到兩名工人,並確認已死亡;20時05分,大火被徹底撲滅;20時10分,另兩名工人在火場被找到,確認也已死亡。火災中另有兩名工人受傷。
據調查,該廠生產塗層布所用塗層原料主要是丙烯酸酯樹脂塗層膠,(主要成份為丙酸酯樹脂和甲苯,其中甲苯含量為80-81%,經取樣測定樣品的開口閃點低於19℃和958稀釋劑(經取樣測定樣品中合60%的甲苯,樣品的開口閃點低於19℃混合後的膠料。4月7日下午該車間正常生產170t塗層布,其用膠料量為每平方米布32克,布料行走速度為每分鐘34米。到18時左右,開始轉為生產600d塗層布,其用膠料量為每平方米布80克,布料行走速度調至為每分鐘17米,至事故發生時已生產600d塗層布約650米。由於轉產600d塗層布後,用膠料量大為增加,而烘箱內加熱溫度不變,排風量不變,因而在烘箱內的揮發量增大。
經調查分析,該塗層生產線在烘乾過程中,產生大量含有甲苯等可燃性混合氣體(蒸氣)由於烘箱不能及時將烘箱內揮發出的可燃性混合氣體(蒸氣)排出,烘箱內充滿可燃性混合氣體(蒸氣);另外整個塗層生產線沒有的消靜電裝置,尤其卷料部分沒有消除靜電的措施,在塗布乾燥後的卷取作業中,產生較高的靜電位。卷取端塗布的表層首先開始燃燒,火焰很快傳播至烘箱,引爆烘箱內的爆炸性混合氣體,並導致廠房內發生火災。
經調查分析,該企業對化學危險物品的採購、保管、領用等沒有規定。所購買的化學原料無危險標誌、無安全標籤、無安全技術說明書;企業對化學危險物品管理沒有嚴格的檢驗入庫、領用等制度,沒有對職工進行必要的化學危險物品的危害、防護、應急等知識的教育。大量成品、半成品放置在生產車間內,廠區內化學危險物品亂堆亂放情況嚴重。沒有安全操作規程,沒有安全防火責任制,沒有對職工進行三級安全教育。
一、單項選擇題
1.根據上述材料,引起燃爆的原因是( )。
a.明火 b.電火花 c.靜電 d.短路
2.靜電來源於( )。
a.滾動摩擦作用
b.操作工人
c.烘箱
d.烘箱高溫
3.火焰傳播至烘箱,引爆烘箱內的混合氣體,說明混合氣體( )。
a.達到了爆炸極限
b.有毒
c.有很高壓力
d.有很高溫度
二、多項選擇題
4.從上述材料可以看出,()。
a.生產設備缺乏必要的安全裝置
b.排風系統不能滿足工藝安全要求
c.生產工藝不合理
d.塗布的表層塗料揮發
三、簡答題
5.由上述材料可知,造成事故發生的重要(間接)原因是什麼?
6.根據上述材料,這是一起什麼性質事故?
參考答案:
1.c 2.a 3.a 4.abd
5.(1)企業對化學危險物品缺乏應有的了解和認識。該企業的領導、各級幹部和職工對生產中所使用的化學危險物品的成分、物理化學特性和危險性都缺乏應有的了解和認識。無知和經濟利益的驅動是導致盲目蠻幹、造成事故發生的一個重要原因。
(2)工藝設備不符合安全要求。該企業的塗層生產經塗層、刮料、烘乾、卷料等工藝過程,其塗層所用原料含有大量可燃液體,並在烘乾過程中蒸發為可燃氣體,該生產屬於易燃易爆危險作業,因此從工藝設計、設備裝置到運行管理都必須符合其危險性特點的安全生產要求。
(3)企業管理比較混亂。
作為大量使用化學危險物品的企業,對化學危險物品的採購、保管、領用等沒有嚴格的規定。所購買的化學原料無危險標誌、無安全標籤、無安全技術說明書;企業對化學危險物品管理沒有嚴格的檢驗入庫、領用等制度,沒有對職工進行必要的化學危險物品的危害、防護、應急等知識的教育。
生產現場較為混亂。大量成品、半成品放置在生產車間內,廠區內化學危險物品亂堆亂放情況嚴重。
安全管理制度不健全。作為化學危險物品使用單位沒有制訂嚴格的安全操作規程,沒有建立各級安全防火責任制,沒有對職工進行三級安全教育。
6.該事故是一起由於生產設備缺乏有效的安全裝置、嚴重違章而造成的責任事故。