紮根海上平台,我深深體會到,只有刻苦學習,不懈探索,勇於創新,才能實現自己的理想和奮鬥目標
海上石油開發具有高投入、高風險、高技術的特點,涉及到多門學科、多種知識。工作實踐中我逐漸認識到僅憑自己從書本上學的那點知識遠遠不夠。為了儘快掌握海洋石油開發知識,從外行變成內行,我忘掉自己的大學生身份,把身邊的每一個人都當作老師,把每一件事都當作一次學習機會,把每一個崗位都看作是一個學習的課堂。先後自學了海上採油、油氣處理、油藏地質、修井作業、發供電等多種知識,並逐步融會貫通。1996年,我被公司選派去擔任埕島中心二號平台建造監督工作。中心二號整個平台群由動力、生產、儲罐、注水、生活五座子平台組成,僅鋼鐵就用了上萬噸,國內外各類設備上百台(套),油、氣、水、電各種管線電纜上萬米,各類圖紙資料摞起來有五米多高。第一次負責監造這種複雜、大型、綜合性的平台群,其壓力可想而知。我們晝夜不停地審看圖紙,協調監督工程施工進度,提出各種建議意見。工作中我經常懷揣一個小本子,遇到不懂的問題就及時記錄下來,晚上再翻閱相關資料,或者向有關人員請教;有了新的想法和創意馬上記錄下來,向乙方單位提出整改意見;認為關鍵的參數就把它記錄下來,反覆演算核對以確保施工質量。眼睛熬紅了,皮膚曬黑了,人也累瘦了,到平台建造完成時,我密密麻麻地記錄了十餘本記錄本,做到了對平台現場了如指掌。平台投產後,公司任命我為平台經理,全面負責中心二號平台工作。
平台的投產僅僅是工作的開始,管理好這樣龐大的一個平台系統才是真正的難題。上百台(套)設備隨時可能出現問題,若不及時解決,就會影響整個海上生產。1999年初,平台上一台美國索拉公司生產的3000千瓦的燃氣輪發電機組出現故障,公司組織有關人員集體會診,但經過檢修和多次調試後仍然沒有解決,只好與廠家聯繫。得到的答覆是:由於設備保修期已過,僅現場服務費就為每人每天1000美元,但人員要等下個月才能到。且不說需要花費大量的外匯,光時間我們就拖不起,每耽誤一天就損失4200噸原油,近千萬元。為了儘量減少損失,公司領導立即趕往北京與代理商談判。
此時我在平台上仍苦苦思索,問題到底出在哪兒?我帶領平台技術員採用排除法,對現場主機、燃料、潤滑、電路等個部分對照資料逐一排查,基本排除了燃料、電路、控制等系統出現問題的可能性,最後把目標鎖定在啟動壓力調節閥上。徵得公司領導同意後,我決定進行輪機開啟狀態下改變調節閥壓力範圍的嘗試。我守在轉速達14000轉/分、噪音達120分貝的主機旁,每啟動一次就記錄分析一次數據,整整兩天兩夜,高強度的噪音震得我頭暈腦脹、胸悶氣短。功夫不負有心人,經過上百次的試驗,終於選準了壓力範圍,順利啟動了發電機組。此時離公司與外方簽訂契約只剩下3個小時,訊息傳到北京,領導幾乎不敢相信這是真的。
在做好平台日常管理工作的同時,我以身作則,帶領職工開展各種改造革新活動,努力提高平台管理水平。中心二號平台有兩台原油脫水換熱器,盤管極易損壞,每年都要更換一次,花費近百萬元,而且嚴重影響了正常生產。我對此進行了技術攻關,為了查明原因,我連續一個月對兩台換熱器進行跟蹤觀察,錄取運行過程中的各項參數。當時正值七月驕陽似火,平台甲板溫度達五六十度,人站在上面就像站在蒸籠里。經過一個月煉獄般的煎熬,我終於發現是由於原設計沒有考慮原油伴生氣的強大脈衝壓力,導致換熱器盤管震動、焊點脫落而造成損壞。通過加裝緩衝罩,用不鏽鋼替代炭鋼盤管,最佳化焊點位置,改進焊接方式,使盤管的抗衝擊性大大增強。經過改造後的兩台換熱器至今沒有出現故障,每年可節約成本60多萬元,該項成果還獲得發明專利。幾年來我主持開展的攻關項目達10餘項,創造直接經濟效益近五百萬元。我被聘為勝利油田設備管理專家,獲勝利油田優秀青年知識分子等20餘項榮譽稱號,並被推薦到中國石油大學攻讀碩士研究生。