電工實習總結

電工實習總結 篇1

一、實訓目的:

電工實習是職業教育中的重要實踐教學環節。它對學生掌握基本的理論知識,運用基本知識,訓練基本技能,增強實踐能力,對達到職業教育培養目標的要求有著十分重要的意義和作用。而對於我們即將畢業的學生來說,實習的意義更加重大。它是我們從學校走向社會工作崗位的一個紐帶和橋樑,是我們由學生角色向工人角色轉換的訓練和檢驗。在將來的就業中,動手能力,實踐經驗等等都是很重要的。使學生對電氣元件及電工技術有一定的感性和理性認識,對電工技術等方面的專業知識做進一步的理解。同時,通過實習得實際生產知識和安裝技能,掌握繼電器控制線路及其元件的工作原理,電工技術知識及掌握電子線路的基本原理、基本方法。掌握通過電路圖安裝與調試技術。通過具體的電路圖,初步掌握簡單電路元件裝配、初步的焊接技術及對故障的診斷和排除。培養學生理論聯繫實際的能力,提高分析問題和解決問題的能力,增強獨立工作能力,培養學生團結合作,共同探討,共同前進。

二、實訓時間:

三、實訓地點:

四、實訓內容:

(一)、電機電路控制安裝。

1.雙速交流異步電動機自動變速控制電路

這是一張雙速電機啟動的控制電路圖,我們按照圖紙的要求來進行接線。首先我們要對圖紙進行分析,看圖紙上面所需要的元件是什麼?明顯圖紙上的元件符號告訴我們,我們所要的元件有熔斷器、熱繼電器、按鈕、時間繼電器、中間繼電器和交流接觸器。然後元件在接線板上位於什麼位置,最後檢查元件的好壞等等。前期檢查做完後,我們就要按照圖紙來接線,其中在接線的過程中我們最好遵循從上到下,從左到右的循序來接,一般按照這個循序接線就不會有什麼大問題,這是我的方法。也可以按照自己熟悉的方法來接線。接線完成後,我們一般都會用萬用表電阻檔對自己所接的電路進行檢查。把數字萬用表的兩表筆接在進線端,接著按下按鈕SB2,萬用表顯示的電阻很小和按著SB2不放同時按下SB1萬用表顯示數字為1,說明該段線路接通;鬆開SB2,按下按鈕S3現象像SB2顯示相同說明自己所接的線路沒有問題,可以通電。

通電後,按下SB2,我們可以看到KM1吸合併且有自鎖,電機定子繞組接成三角型,電動機以低速運行;按下SB3可以看到時間繼電器通電一段時間後KM2、KM3吸合KM1斷開。電動機定子繞組接成雙星形,電動機以高速運轉。

2、帶能耗制動的Y——△降壓後啟動控制電路

前期檢查與上一個接線圖的檢查一樣。接著按照接線圖紙接線,在接線的過程中,我還是遵循我的從上到下,從左到右的循序來接線,這樣我就減少了接線過程中的接線錯誤,保證了我每一步都沒接亂,方便我每接一步的檢查。待我接線完成後,就用萬用表來檢查最終的電路,以確保我在通電是不會出現短路和一些不必要的檢查痲煩。把數字萬用表調到電阻擋,短接檢查萬用表是否是好的。檢查完後就把兩表筆接都電路進線的兩端,按下按鈕SB2,萬用表顯示數字很小且再按著SB2不放同時按下SB1,萬用表顯示數字為1是說明該段線路沒問題;按下按鈕SB1,萬用表顯示數字很小,說明該段線路沒問題;綜合兩個現象,說明這個電路沒問題。若在檢查是發現有問題要立即進行線路的檢查,排除故障後再萬用表檢查確保線路沒故障。通電後,按下SB1,中間繼電器KA和交流接觸器KM1、KM3通電吸合,鬆開SB1,KA、KM1、KM3斷電釋放;按下按鈕SB2,時間繼電器KT通電一段時間後,交流接觸器KM1和KM2得電吸合。從而實現了電動機的能耗制動。

(二)、工具機控制電路的故障設定與排除

1、CA6140型臥式車床電氣控制線路

從這個控制電路圖中,我們可以清晰地看到該電路總共設定11處故障,4個在主電路都是斷路故障,7個在控制電路,其中有2個是短路故障,其餘的都是斷路故障。因為我們用的鑽床故障電路板是處於斷電狀態,所以我們習慣是用萬用表的電阻檔來檢查故障。一般情況,我們是不知道故障在什麼地方,所以我們就用萬用表對每一段電路進行線路的通斷判斷,還有是否有短路。而現在我們是自己設定故障,所以我們知道故障是在那段線路,因此,我們就用萬用表在相應的位置進行測量。經過對照故障圖和專家的故障判斷,我們現在可以知道這11個故障分別在主電路的線號V2——V2、W2——W2、U3-U3和U21-U21各一個斷路故障。控制電路的短路分別是線號9-13、10-12;斷路分別是線號0-0、9-9、8-8、11-11和14-14。我們通過實驗台上的故障設定開關來給我們自己設計故障,其中這個設定開關是控制故障的通斷,若我們把開關打向右說明接通短路故障,沒有斷路故障;反之,把開關打向左,斷路接通,短路沒有故障。根據這個,我們就對自己設定故障排查。

2、X62W銑床電路

3、M7120磨床電路

4、Z35鑽床控制電路

(三)、示波器的使用

1、用示波器測量正弦波峰——峰值,周期,頻率;

2、將示波器探頭插入通道1插孔,並將探頭上的衰減置於"1"檔;

2、將通道選擇置於CH1,耦合方式置於DC檔;

3、將探頭探針插入校準信號源小孔內,此時示波器螢幕出現光跡;

4、調節垂直旋鈕和水平旋鈕,使螢幕顯示的波形圖穩定,並將垂直微調和水平微調置於校準位置;

5、讀出波形圖在垂直方向所占格數,乘以垂直衰減旋鈕的指示數值,得到校準信號的幅度;

6、讀出波形每個周期在水平方向所占格數,乘以水平掃描旋鈕的指示數值,得到校準信號的周期(周期的倒數為頻率);

7、一般校準信號的頻率

為1kHz,幅度為0.5V,用以校準示波器內部掃描振盪器頻率,如果不正常,應調節示波器(內部)相應電位器,直至相符為止。

五、實訓總結:

總的來說,我對此次實習是熱情高漲的。第一,我本身就對這種設備很感興趣,電工實習課正是學習如何把東西「裝回去」。每次完成一個步驟,我都很有「成就感」。第二,電工實習,是以學生自己動手,掌握一定操作技能並親手組裝與調試為特色的。它將基本技能訓練,基本工藝知識和創新啟蒙有機結合,培養我們的認識能力和實踐能力。作為資訊時代的大學生,作為國家重點培育的高技能人才,僅會操作滑鼠是不夠的,基本的動手能力是一切工作和創造的基礎和必要條件。

兩個星期的電工培訓過去了,在兩周的`時間裡對電工中級證要考試的內容進行了培訓,電路圖的接線,電氣控制線路的故障判斷和示波器的使用。在老師的指導下了解了各個工具,儀表的使用方法和原理以及要注意的事宜。實訓讓我們對電工技術等方面的專業知識做初步的理解;培養和鍛鍊我們的實際動手能力,使我們的理論知識與實踐充分地結合,做到不僅具有專業知識,而且還具有較強的實際操作能力,能分析問題和解決問題。以前我們學的都是一些理論知識,比較注重理論性,而較少注重我們的動手鍛鍊,而這一次的實訓有不少的東西要我們去想,同時有更多的是要我們去做,好多東西看起來十分簡單,但沒有親自去做,就不會懂得理論與實踐是有很大區別的,很多簡單的東西在實際操作中就是有許多要注意的地方,也與我們的想像不一樣,只有套用與實際中,我們才能了解到兩者之間的巨大差別。雖然這次培訓結束了,但是我卻學到了很多在理論知識的課本中永遠學不到的東西,增長了許多電工實踐經驗,在以後的學習道路中我會更加的努力學好,對自己負責,也對他人負責,認真做好每一次工作。

電工實習總結 篇2

一個月的電工實習期過去了,這短暫的一個月中,使我從理論到實習上的一個飛躍,這次電工實習,使我深刻地理解了實習的重要性,理論無論多麼熟悉,但是缺乏了實習的理論是行不通的,現在終於明白了「讀萬卷書,行萬里路」這句話的含義。本次電工實習的目的是使我們隊電工工具、電器元件及線路安裝有一定的理論和實習基礎,了解一些初步的線路原理以及通過線路圖安裝、調試、維修的方法;對電工技術等方面的專業知識做初步的理解;培養和鍛鍊我們的實際動手能力,使我們的理論知識與實習充分地結合,作到不僅具有專業知識,而且還具有較強的實習動手能力,能分析問題和解決問題的高素質人才。

在學校我們學到的很多都是書本上的理論知識,從考試到學習,都是圍繞書本的理論知識展開的,而很少會關心我們自己的實際動手能力,這一次的實習,讓我們自己去發現問題,去想問題,去如何解決這個問題去親手操作,實習,這個過程使得我覺得自己完成了一次質的飛躍,我更加明白了,其實我的電工之路還是很漫長的,還有著很多很多的東西我沒有接觸過,一山還有一山高的道理,現在才真切的體會到,

開始的時候,老師對電路進行介紹,我還以為電工實習非常簡單,直至自己動手時才發現,看時容易作時難,人不能輕視任何事。連每一根電線,都得對機器,對工作,對人負責。這也培養了我們的責任感。

實習的時候的確覺得很累,而且從理論到實習的這個過程並不想想像的那樣簡單,從開始就不斷地遇到問題和困難,但是這樣更鍛鍊了自己的思維,如何去把理論和實習結合,許多事情經過了自己去想,有思考,有實習,就會有收穫,收穫就意味著我的電工技術有了提高。

通過這一個月的電工技術實習,我個人收穫頗豐,這些都是平時在課堂理論學習中無法學到的,我主要的收穫有以下幾點:

1.掌握了幾種基本的電工工具的使用,導線與導線的連線方法,導線與接線柱的連線方法,了解了電路安裝中走線、元件布局等基本常識;

2.了解了簡單照明電路的安裝方法,掌握了一般串聯、並聯電路,日光燈、導線開關的安裝;

3.本次實習增強了我們的團隊合作精神,培養了我們的動手實習能力和細心嚴謹的作風。

雖然實習期結束,但是我卻學到了很多在課本上永遠學不到的東西,增長了許多電工實習經驗,只能說,受益匪淺。感謝在實習期間很多人對我的幫助,感謝實習公司讓我度過了一個愉快的實習期。

電工實習總結 篇3

為了掌握通用量檢具的使用方法;根據裝配車間的實際裝配情況,掌握配工藝的特點及工裝的設計,總成出廠的檢測,我來到了xx公司的裝配車間進行實習。

一、實習經歷

在裝配車間,員工在裝配線上把各個零部件巧妙裝配在一起,組裝成汽車 變速器。變速器是汽車組成不可或缺的一個部分,發動機產生動力,經過離合 器傳遞到變速箱。變速箱有三個作用:

1、改變傳動比,擴大驅動輪轉矩和轉 速的變化範圍,滿足汽車在不同情況下行駛要求;

2、在發動機旋轉方向不變 的情況下,使汽車能倒退行駛;

3、利用空擋,中斷動力傳遞,使發動機能夠 啟動、怠速,便於變速器換擋或進行動力輸出。它主要是齒輪和軸組成,通過 不同齒輪組構成,通過切換不同的齒輪組,來實現齒比的變換。作為分配動力的關鍵環節,變速箱必須有動力輸入軸和輸出軸兩大件,加上構成變速器的齒輪。動力輸入軸與離合器相連,從離合器傳遞過來動力直接通過輸入軸傳遞給齒輪組,駕駛中切換不同的齒輪比達到不同的動力傳動效果。

實習期間,員工正在裝配手動變速箱。我從裝配流水線按流程走下來,在離殼部裝工位上我發現壓入工裝可以伸縮,把那個工裝拆開了,內部有個彈簧和頂部有個可以搖晃的半球形鐵塊,工裝受力後球形鐵塊可以在小范 圍內改變受力方向。在變速器殼體部裝中定位銷,主控制軸處的線性軸承,襯套,油封,機油導管等都是過盈配合,壓入深度靠工裝保證。

差速器允許左右兩邊的驅動輪以不同轉速運行,汽車轉彎時,差速器分配 動力,導致內側輪轉速減小,外側輪轉速增加。差速器兩端壓入軸承,圖紙中軸承外圈與離合器殼體過盈配合,操作中,變速器殼體內加調整墊片,導致軸 承外圈和孔過盈量減小,殼體的錐軸承孔都加工到尺寸上偏差,軸承外圈用手可以輕易扳出,屬於過渡配合,上線裝配後,員工用指針式力矩扳手卡住齒輪軸勻速旋轉,測試差速器旋轉時力矩大小,調整選擇合適墊片。

到了輸入軸部裝工位,前軸承內圈、齒輪軸套和軸裝配時屬於過盈配合,壓入時緊一點但能壓到位是允許的,太松導致齒輪沿軸向滑動。同步器的摩擦 面呈錐形,帶有螺紋槽,在直齒和圓盤的立齒相接觸之前,提前進行摩擦,將 轉速大的一方的能量傳遞給轉速較小的一方,到達轉速同步,保證換擋正常。輸出軸部裝和輸入軸部裝差不多,三、四、五檔從動齒輪與輸出軸裝配屬過渡配合,師父指點我去查找弦齒厚,我對比了那兩對配合尺寸進行驗證,在 熱後車間有批三檔從動齒輪,內花鍵過大,原因是員工拉花鍵第一次拉小,重拉後m值偏大,以後熱前有內花鍵m值超差的產品要暫時隔開,根據實際裝配情況評估,再採取相應方案解決。輸入軸和輸出軸的部裝有些零件要塗少量 齒輪油,孔和軸的油孔大致對齊,變速箱工作時,齒輪油流動潤滑和均衡溫度。

換擋滑軌分組件和控制軸的部裝。這個工位要確保撥叉與撥叉軸相對應,控制軸組件零件不能漏裝。現場有個別換檔滑軌焊接不到位,撥叉開裂等,長時間換檔滑塊會脫落,撥叉斷裂,裝配時要檢查零件外形。總裝軸類部件,總裝好後要上下撥動換擋桿,倒檔轉換臂,觀察倒檔各部 位是否裝配到位,有無卡滯現象。這個工位工作量比較繁重,流水線上經常有零部件堆壓在這,影響裝配速度,建議該工序任務重新合理分配,把惰輪和惰輪軸組裝,螺紋塗膠等部分操作前移。

總裝變速器殼體,導油槽卡在變速器殼體的槽中,檢查結合面無毛刺,劃痕等,塗1-3mm厚連續不斷裂的密封膠。離合器殼體放入磁性塞,打入定位銷,在15分鐘內把變速器殼體結合離合器殼體,交叉預緊4個螺栓,逐序緊固。總裝控制機構,控制殼體面塗適量密封膠,撥動撥塊掛空擋,沿著定位銷壓入變速器殼體側面,交叉擰緊帶膠螺栓,其中兩個孔是通孔,對應的兩個螺栓既塗螺紋膠又凃密封膠,確保兩通孔不漏氣,依次裝配其它零件。

氣密性檢測,先用堵塞堵住氣孔,用密封工裝壓入到差速器兩端的油封,用彈性卡板夾緊。密封軸端是圓台,小頭可以套入油封,大頭通不過油封,取下油封,密封軸上塗滿了亞米加潤滑脂。不合格產品浸水法檢測返修;合格產品加入一定量的齒輪油後壓入油封保護套,進入實驗台架。

台架實驗,主要是檢測各檔換檔手感,噪音,倒車燈開關,限位器功能。定位壓緊變速器,連線好倒車燈開關插頭,在台架上體驗了下換檔手感,分別在兩個轉速下,工藝要求是一百次,實際操作中比較少,最少要求五十次換 擋,齒輪磨合到位,換擋才可靠。變速器總成,行車吊起合格品放在油箱上部,鬆開油塞放油,裝配通氣管,通氣帽,定位銷等小零件,安裝離合器分離缸組件,定位好離合器液壓管線, 組裝分離撥叉組件,分離軸承等。我觀察了齒輪油,機油油箱裡有很多雜質,循環使用中的過濾網不能完全過濾掉雜質,進入減速箱後,對齒輪嚙合,使用 壽命等有影響,建議裝配線要保持乾淨,定期清理過濾網上的雜物,裝配的樣 機注入新的齒輪油。

後期我跟師傅學習單獨裝配和維修。線上上有少量不合格產品會在返修台上返修,5/r檔換擋不靈活,換擋噪音大等情況比較常見,拆機前先要試著手動換擋,進一步確定具體有哪些問題,熟悉了變速器內部結構,根據反饋問題對應相關機構,師傅教我返修了台5/r檔換擋異常的變速器,先把相關零件逐個取下,每取一個,就試著換擋,感覺有大的變化就換新的零件再測試,檢查所有零件直到找出問題,有些可疑零件被直接替換,造成一定浪費,建議可疑零件單獨放好,進行下檢測、評估再判斷是否報廢。在學習返修中,我們遇上很多問題都不能確定,有時甚至多次返修都找不出原因,部分零件解體時沒有專用拉馬,在批量生產時要提前考慮到返修工裝問題,使用的有些零件質量不能完全保證裝配要求,這個對成品合格率有比較大的影響,控制好散件的質量對裝配很重要。

裝樣機是比較有挑戰性的任務,我跟師父裝了jw5f18h,它在jw5f18 的基礎上改變部分零件,查看並列印配料清單,清洗零件,每個部件組裝到變速器總成,都憑著以往經驗和基本常識來試裝,在安裝過程中不懂的地方要停下來摸索,查看臨時圖紙,比對尺寸,特別要防止漏裝,裝配輸出軸時改變了5/r檔結構,在輸入軸部裝好後卻旋轉不動5/r檔同步器,檢查零件裝配完全正確,考慮間隙過小,師父開始找可以調整的相關尺寸,同步器齒轂面有個台階比較高,車去0.1mm對同步器影響不大,齒轂也容易用三爪卡盤裝夾定位,拿去熱後硬車,輸入軸重新部裝。裝機是比較繁瑣的工作,它需要耐心,積極探索,每個細節都要認真操作,有些問題可能是多個零件的影響疊加導致,注重小的細節,確保每個零件都合格是關鍵。

二、實習總結

在裝配車間,我對減速器的構成,各部件作用有較深刻的認識,在每個工位先觀察,後自己動手裝配再拆卸,犯了不少錯誤,如小墊片的漏裝,同步器沒有看識別槽,方向裝反等,有機會自己試著拆一台返修減速器,來加深印象, 裝樣機比較困難,以後還要跟著師父們多看,多積累經驗,不懂就問,才能很好走上自己的崗位,為經緯公司發展,為自己的進步而努力。