燒結廠2024年工作總結

一、 XX 年工作總結

XX 年第三燒結廠在公司正確領導下,取得了一定的成績。燒結廠自去年試投產以來,面臨的形勢與困難接二連三。一是先供 6# 高爐用料格局,5號燒結機因在試生產階段燒結礦出現產量低,生產組織面臨的困難與壓力非常大;二是今年受市場的衝擊,進廠原料質和量根本就得不到保證,含鐵原料品種多,化學成分非常不穩定,給燒結廠質量的保證帶來了很大的困難,直接導致經濟指標一直上不去;三是新設備、新人員隊伍建設思想上不穩定,設備上是邊乾、邊琢磨、邊改造,導致工作難度增加。四是整改任務艱巨,隨著市場 形勢,在 6# 燒結機不斷推進下,都給生產組織帶來極大的影響。面對重重困難,一年來,我廠堅持全心全意依靠廣大員工,緊緊圍繞以控制成本為中心工作大局,以安全生產為前提,挖潛增效為中心,奔著向科技進步要效益,向管理創新要效益,向攻關挖潛要效益的經營方針,妥善處理各方面的矛盾,在生產經營中取得一些豐收,產量、質量在今年裡逐月有所提升.

一、產質量情況

1-11 月份里我廠陸陸續續生產燒結礦總量累計xxxxxx.xx 噸,利用係數僅僅達到x.xx% 。根據我公司設計 xxx ㎡燒結機能力計畫,如果能達到1.4%利用係數。產量今年有望達到150萬噸多。在此存在主要原因有幾個方面:一是作業率低,1-11月份平均實際作業率88.31%,主要外部影響嚴重,如煤氣影響,因我公司高爐煤氣並用作業,如有一座高爐休風或換套,都能直接影響我燒結廠生產即質量,例7月份外因停煤氣1076分鐘,單月產量以突破10萬噸以上。燒結在冶金行業中是以風為崗,以穩定的作業率來完成各項任務的,但在我廠因煤氣壓力低或無煤氣導致單月或全年實際作業率偏低,在生產過程中,常常開機停機,因燒結原料系統上料系統流程長,有時上料未到燒結台車時又因煤氣壓力低又不得再次停料。像這種情況在日常作業時常常發生,直接導致機速放慢,產量低。內部返礦循環量大,有時占50%-60%左右,配料量加不起來,還直接導致燒結礦質量差等。再就是在設備運行中,本身我們在前半年中,也存在一些重要操作上失誤,因試開機以來燒結人員配置上參差不齊,全員技能偏低各方面素質差,入廠員工大多是附近村民,平時以務農為生,突然間來廠工作,對各設備性能,操作是兩眼一摸黑,更別提職業技能知識等問題,加之以往在家務農養成懶散習慣,不能儘快進入到各自工作中去,另一方面入廠員工文化素養低,平均年齡在50-55歲左右,多數中國小文憑,接受專業技能差,導致在前兩個季度設備事故不斷發生,如 2月3日下午14:20燒-1 -2皮帶起火,是因配煤量過大,到燒結過後到環冷機上二次燃燒,加上值班班長業務不熟練,導致兩條皮帶全部燒掉,停機25小時搶修處理。再就是成-3機頭下料斗堵料停機頻繁,因下料直接運往高爐原料皮帶上,互相缺少溝通聯繫,時有因高爐料倉滿,停皮帶翻版不及時造成堵料停機。再如環冷機下料斗從設計上就是刮板聯斗機,因下料時常有棚料現象,員工勞動強度特別大加之損壞後維修時間長,員工長期導致思想懶散。又如燒結機台車問題,也是在前兩季度連續出現三次停機不轉問題,3月4號下午5點多,有煤氣後,在開機生產時燒結機突然停止,在排查中發現燒結機台車在機尾回車道上卡住機架,後經仔細檢查發現一台燒結機台車從中折斷,後停機搶修處理5小時,這次事故分析是台車本身就有裂縫,屬於設備本身有問題。後兩次也是因沒煤氣停機後再開機時發現台車轉不動,後檢查發現在點火器下台車因抽風時間過長導致台車塌,

更換時間長處理困難,這些事故都是嚴重的生產事故,頻繁發生,都是嚴重製壓正常生產,分析原因還都是責任心差,對工作不負責,其中我是負主要責任的,言傳身教做的還不夠,管理上還有所欠缺。在後兩季度中,我們通過制定一些相關的制度,對員工也加強各方面業務技能培訓,現階段以有所提高。總合這些因素都是產量不達產的主要原因。

二、指標情況

全年生產的 7 個月份,平均 r : 68.9% 品位穩定率: 86.1% 強度: 70.6% 返粉: 15.19% 。從以上指標看與公司下達的指標任務還是有一定的差距,主要是上兩季度原料料雜,品種多,在配比使用中物料化學成分變化快,波動大,造成操作上的波動,另一方面,由於操作規範程度低,調節不及時造成燒結的不穩定,特別是 3 月份和四月份 r 均不到 60% ,其他方面因配料地溝設備影響,在今年一、二季度中存在圓盤皮帶稱不準問題,物料下不準,加之員工職業技能低,跑盤不勤,也是指標未達標的主要原因。強度方面:前半年基本能達到指標要求。但進入後兩季度,因為料物變化,在生產使用中,大量配加外粉(奧粉、印粉),導致生產中出現燒損大,燃耗高。以混合料水分波動為例,在外粉中,奧粉內含內結晶水多到一混加水時,僅靠肉眼判斷,難以分辨水份大水,而實際已影響燒結機的穩定運行,造成燒結控制不當,又而造成返礦惡性循環(在 2 季度前返礦量一般控制在 10% 以回。 6 月份開機後,供一煉小高爐吃燒結礦,因為兩分廠距離遠,來回通過汽車倒用,導致返粉量上升到 16%-18% 左右,另一方面原料結構也發生大的變化,採購外粉多,品種多。在燒結過程中,根據公司對 r 的要求又偏低,也是返粉量上升的次要原因)後經過在燒結機上每班不少於四次水份抽查,通過長時間操作,現基本能掌握。