先進車間申報材料

6.2開展熔煉爐天然氣降耗工作,天然氣單耗由年初的65-70m3/噸降至目前的55m3/噸左右,成效顯著。

自投產以來,熔煉爐天然氣耗一直較高,尤其是1號線熔煉爐氣耗一直在80m3/噸左右,氣耗較高,大大增加了生產成本。為此,車間積極進行技術攻關,從設備、工藝和考核三方面入手,採取調整燒嘴功率、調整風氣比、控制要包和倒爐時間、將氣耗指標與熔煉工、作業長、機長工資相掛鈎等措施,降低了氣耗指標,使氣耗由年初的65-70m3/噸降至目前的55m3/噸左右,僅此一項,每年可創效137.6萬元左右。

6.3使用廢舊鑄嘴製作分流擋塊、擋條。

利用廢舊鑄嘴料製作分流擋塊和擋條,分流擋塊價格為40元和30元,每付鑄嘴需要7塊分流塊和兩個擋條,每次立板可以節約340元左右,每月每條線平均立板5次,節約1700元,每年每條線節約2.04萬元,五條線每年節約10.2萬元。

6.3在保溫爐到前箱、熔煉爐到保溫爐的流槽上覆蓋石棉氈,減少熔體溫降。

採用石棉氈對流槽進行覆蓋,減少了熔體散失的熱量,從而減少甚至不需對流槽進行線上加溫,從而降低了天然氣的消耗,同時減少了保溫爐的用電量,每天節省天然氣2m3,節省用電4度,每條線每年節省生產費用9000元,五條線節省生產費用4.5萬元以上。

6.5廢舊前箱的利用

通過將廢舊的前箱拆開後,把沒有損壞的部分重新組裝使用,每個月可以節約1個前箱,按照每個前箱700元計算,每條線每月可節省700元,五條線每年可節省4.2萬元。

7、工資分配激勵制度完善實施,激勵作用明顯

工資分配激勵制度實施前,採用崗位效益工資,職工工資差距不大,且各生產指標與工資掛鈎比例不多,導致職工工作積極性不夠,不關注生產指標,成本意識不強。自實施工資分配激勵制度以後,職工的工資與主要生產指標相掛鈎,且崗位工資差距拉大,極大地激發了職工的工作積極性,職工每天關注本崗位的各項生產指標,並積極想辦法提高生產指標,成本意識大大增強。自實施工資分配激勵制度以來,車間的生產指標穩步提高,分配製度的激勵作用十分明顯。

8、靈活的用人選拔機制,激發了職工的積極性,穩定了職工隊伍;

車間十分重視骨幹人員的培養,上半年先後開展了技術員和班組長的競聘工作,選拔了一批年輕技術管理骨幹,同時車間加大骨幹崗位的考核,實施末位淘汰制度,對表現不佳的班組長降職使用,既增強了骨幹員工的危機感,也讓一般員工看到了希望,車間形成了用人機制的良性流動,讓職工看到了發展,看到了希望,穩定了職工隊伍。

9、物料管理制度健全完善,職工成本意識增強

針對初期車間物料管理混亂,浪費現象嚴重,車間制訂完善了物料管理制度,並對原輔料進行定額控制,實行原輔料爐長點巡檢記錄監控制度,減少了員工的浪費現象,增強了員工的成本意識。

10、生產看板管理,動態反應生產情況,掀起了指標競賽的良性氛圍

自5月份以來,車間實施了生產看板管理,對班組生產情況和生產線情況每日及時更新,各生產指標與職工工資相掛鈎,使得職工每日關注看板生產指標,並互相比較,看板中的排名使得職工能夠及時了解每日工作完成情況,在車間內部形成了關注生產,你爭我趕的指標競賽的良性氛圍。