數字控制專業頂崗實習報告

6. 儲備工程師職責

XX年3月,我細數著自己來到江蘇頂崗實習,現竟然不知不覺的三個月之久了。這么多天的實習生活很平淡。我熟悉了太多社會生活。就在這個3月1日,我終於可以說是熬出頭了。這個晚上8點開完晨會,進入車間崗位,面對著機台填寫表單時,班長走過來叫我離開操作崗位,把我調到pa生產線那邊。我以為操作pa呢,原來是要我去學習調機。跟著前輩們學習機種,我從這天也就是儲備工程師啦! 心裡很開心,我激動著詢問著產品的加工走刀路線,一邊看著程式一邊看加工。很快我鑽研透了,就這樣自己接管了這個簡單的機種——jal50pa(pa產品圖如下)。

隨著升為儲備工程師日子之久,我有更多時間去研究這些加工程式以及治具的裝架、機台報警的處理等一系列問題。再加上我在學校所學到的數控加工知識,結合上車間設備,我現在對以前概念上模糊的g代碼 m代碼 模態代碼 或是 非模態代碼都已經熟悉。而且每個機種都有各自的程式名稱,像jbloo-d log low產品分為三道工程來加工,每一工程的程式名分別為o5010、o5020、o5030.此外,有些產品按照模號來區分,24#模程式名為o5024、25#模程式名為o5025、26#模程式名為o5026等。

有時在程式調試上遇到困難,我就會聯繫課本知識並向前輩們請教,在機械加工上還有更多的知識要去學習,我現在很有信心去面對困難。作為一個合格的工程師,在我接管的機種下,我都細心的維護,使得機台正常的生產,在人員管控上,我也是做到合理調配。

7.架治具,產品首件確認

隨著技能的熟練,對產品的熟悉,我開始自己著手裝夾治具,產品換模以及首件產品調機確認等等。

XX年4月18日,我看的機種又要開始添加機台,沒辦法,既然要加生產線,就要多架幾台治具。我到現在還沒有自己架過一台完整的治具或是首件確認。今天的確是個機會該多學習了。早上,班長安排我和另外兩個工程師前輩架一條線出來(也就是8台工具機 ,分比為2:3:3)我先選擇了架第三工程,因為我比較熟悉加工部位。治具架在工作檯板上要x軸水平成一條線,底面不能有污垢,因此我擦乾淨治具底板和工作檯上表面。水平打表分度值不能超過5條。水平打好後,接下來工作就是找原點,這個比較困難,稍微相差一點刀具就會銑到治具,若是z軸錯誤,還有可能撞車。每一步我都在小心的調試,其間好多報警問題或是找原點位置問題,我都請教了前輩們。最後一步,就是開始利用調機產品對程式治具確認,每一步調機都要小心,為讓產品加工出來是ok的,真的要花費不少時間呢。

此圖為治具架在工具機移動台上 圖示為同事在對產品首件確認

一天的時間都鑽研在技術上,體力上倒不是很累,但是腦力勞動可大了。滿腦子都是x y z或數字。唉!數控加工就是這樣。相信這次親身實踐為我以後打好了基礎。看來,工程師這個職責我是乾到底了。相信自己在以後的技術路上會走的更好更遠。大學實習真的很有必要。

8. 自身技能不足

俗話說的好:常在河邊走,哪能不濕鞋。當工程師固然是輕鬆了許多,但同樣擔負著機種的這項責任。前不久,3月25日,我所負責的機種是jbloo——d log low產品,這個麻煩的機種真的是叫我吃苦啊!這天白天,交接好夜班的工程師後,我安排好人員。開始生產,快到11點的時候,巡檢拿著一片偏孔的第一道產品給我,我看後調下工具機,接下來生產出的一片孔位ok。我就去巡查其他機台了。不到半個小時,從裝箱區那邊傳來偏孔,這下轟動了班長和組長,班長問我偏孔怎么回事。我回答是我知道,機台調了,現在好了。組長大聲訓斥道:偏孔你是調過了,可前面的產品你追溯了嗎?向上級反映了嗎?夜班的首件都是,難道發現異常你不匯報,不追其原因嗎?調機只是單方面的,搞什麼東西。我在當時真是說不出話來,看來一個異常真的是不得了。我儘快去搜查移到手工課的產品。全部搜回來再商議。大概搜到了100多片,滿滿的四大框。當搜查清理後,一個有經驗的工程師告訴我說是定位孔的定位銷鬆動了,才會使產品裝夾不好,導致圓孔偏置5-7條。待治具定位銷修復好後,正常生產。最後判定後,那些偏孔的還好可以重工,不然,真的全部都是不良品了,那樣損失可就真的大了。我到底還是需要多去了解治具或異常原因啊。