smt生產線屬大生產流水線,產值是以秒來進行計算的。而生產的流暢性和產品的質量除設備與環境因素外,人的因素占有極為重要的成分。如果操作員對設備很熟悉,那么在生產過程中排除問題所花費時間較少,也可節約生產時間,提高生產效率。所以我們一定要格外重視對員工的培訓,除了定期進行專業技能培訓外,我們還必須以一些專業smt書刊讀物為教材組織員工學習,培養對smt的熱愛,提高每個人的綜合業務水平。
二:團隊合作:xx主管提倡個個擊破,全班互助的狼性團隊管理;
個個擊破,全班互助的真實含意為:把自己的事情做好的情況下,儘自己最大的努力幫助他線
仍需改進的地方
• ①成本控制還不夠完善,存在一些浪費現象,特別是smt物料損耗上面沒有一個很好的追蹤監控及改善流程,需在預警和日常控制改善方面加大管理力度,實時跟進效果;
• ②質量缺陷有反覆現象,一陣好一陣壞,控制手段有待提高,方法需要改進,接收標準後續需要統一整合成冊並規範化;
• ③人員操作技能未能向全能工種以外工種發展,XX年計畫兩班培養出4名全能高級技工人員;
• ④可視化宣傳報導工作不佳,要成立宣傳報導組,由專人管理,;
• ⑤生產管理水平有待進一步提高,主要加大評議工作和開展批評與自我批評活動,暴露出問題,對暴露的問題集結成冊加以防範跟蹤改善。
二、下面向大家匯總一下smt XX年的各項數據及XX年的目標;
1、XX年xx每月點數:
2、爐後直通率平均值:
月份
9月
10月
11月
12月
1月
目標值
98
98
98
98
98
實際值
90
98.675
98.775
98.65
1、 爐後qc送檢合格平均率:
月份
9月
10月
11月
12月
1月
目標值
90
90
90
90
90
實際值
81
89.
84.25
92.2
4、計畫達成率:
5、測試直通率:
月份
9月
10月
11月
12月
1月
目標值
95
95
95
98
98
實際值
通過以上數據對比,我們雖然在XX年取得了一點成績,但是形勢仍然很嚴峻,特別是在lqc/oqc pass率這一塊跟同行業比仍然有很大差距,這就給我們提出一道課題,在XX年一定要改善,以下是XX年需要改善和進一步完善的幾個方面:
1、 ①.對爐後lqc人員按班別由線長組織主管主導,每日對返機的樣品進行開會討論,增進溝通,挖掘漏出的原因對症下藥來提高oqc直通率;強化lqc作業報表制度,深入反饋生產線上的問題。
每天根據爐後問題結合(lqc,aoi)報表對產品的各個問題進行跟蹤式改善,儘量把爐後不良控制在爐前(同一個時間段相同位置或相同元件超過2個不良發出預警,出現3個不良要所線上長給出分析改善;連續3小時相同位置或相同料出錯分析改善;效果跟蹤2小時/次。