選煤廠三年規劃

340萬元 產品銷售收入: 60萬噸/年×25元/噸×180元/噸=4320萬元, 由以上分析可知,中煤重介若投入每年減少銷售收入1000萬元 ⑵、工藝落後、選型設備可靠性差 中煤重介工藝採用中煤篩分破碎後無壓給入兩產品鏇流器,分選後經過兩次脫介、離心機脫水,脫介及介質調節系統選用傳統的振動篩和磁選機,主要設備存在以下問題: a.所選φ600重介質鏇流器不是定型產品,其工作的可靠性及設備耐磨問題沒有解決,沒有大範圍內的推廣套用。 b.脫介系統跑粗嚴重,沒有把關環節。 c.vc-48型離心脫水機,運行中脫水效率低,磨損嚴重,該設備在全國推廣沒有成功的範例。 b.選用的介質調節系統不可靠,不能正常運行。 c.部分環節沒有安裝調試完畢,如介質準備、粗介質回收等沒有形成系統。 d.由於中煤重介系統設備閒置14餘年,儘管採取了封存、保護等一系列措施,但現有設備嚴重腐蝕無法使用,進行技術改造基本已無利用價值。 e.洗煤廠投產以來,進行過多次技術改造,部分管道已占用或折除,並且部分管道已經磨損,更換數次已無法恢復。 f.就地控制系統中的電纜線及部分配電盤,由於現場環境潮濕,腐蝕嚴重,沒有利用的價值,但配電室中高低配電櫃可以利用。 綜上所述,重介選煤工藝經過十餘年的發展,從工藝、設備已經發生了質的飛躍,利用十五年前陳舊的工藝及設備,入洗極難選煤能否達到預期的效果,需經過專家小組重新評價。 ㈡環節配套方面 1、脫水系統 精煤水分的高低主要是由洗煤工藝和脫水方法決定的。目前,選煤廠的洗煤工藝是全跳汰-浮選工藝,脫水方法分兩種:一是跳汰精煤用離心機脫水,產品水分7--8%,基本能滿足用戶要求;二是浮選精煤用pg116和gp120過濾機脫水,產品水分26--28%,遠大用戶要求7%,是產品水分高的主要原因。它約點總精煤的10%,影響總精煤水分2.44%。雖經倉儲脫水,精煤水分仍達不到用戶要求。~年上半年商品煤實際水分為8.76%,若對該水分不採取措施,年將損失運費106.1萬元。 2、自動化控制水平低,生產效率低 自動化控制是高效選煤廠的必然途徑,是減人提效,降低加工成本,獲得最大經濟效益的有效措施。目前,選煤廠在自動化控制方面,只是在運輸系統採用了plc(modicon  984系統)為基礎的集中控制,且投產後因綜合保護不全等原因沒有調試,採用的就地手動開車(目前,主機接口板已損壞)。用人多,生產效率低,~年上半年全員效率 噸/工,比高效選煤廠的標準 噸/工差  噸/工,應逐步進行自動改造。 二、整體規劃 ㈠核心工藝規劃 1、工藝現狀 生產實踐表明,全跳汰工藝只能適應於易選煤或中等可選煤,對難選、極難選煤採用跳汰洗煤方法,效率和產率極低,經濟效益極差。如現選煤廠採用的跳汰選煤方法,生產9級、10級、11級精煤,原煤理論±0.1含量偏高、較難選。表是選煤廠近期時間以來的技術指標。 跳汰選煤方法技術指標  表12 生產9級精煤時±0.1含量達21.5%,屬較難選煤,導致分選效率極低,達75.34%,精煤產率47.18%,精煤在中煤中的損失超過了28%,矸石污染達9%,有25~30%的中煤混入精煤,15~25%的矸石混入中煤,影響了產品質量的穩定,嚴重損失了洗煤廠的經濟效益。在生產10級、11級精煤時,±0.1含量分別為17.5%和14.8%,屬中等可選煤,雖然適用於跳汰分選,但分選效率也僅達到80.34%和85.34%,精煤產率達51.58%和56.13%,精煤在中煤中的損失仍達18~20%,矸石污染在8%左右,得不到最佳經濟效益。若同樣的原煤採用重介洗煤方法,效果將明顯提高(見表12、表13),分選效率分別提高14.05%、12.07%、8.5%,達到89.39%、92.41%、93.84%。精煤產率分別增加8.80%、7.75%和5.59%,分別達到55.96%、59.33%、61.72%,精煤在中煤內的損失降到10%以下,矸石污染降到2%左右,經濟效益明顯提高。 重介選煤方法技術指標 表13 全跳汰與全重介工藝產率、效率對比表14 ~年上半年共入洗原煤72.5萬噸,生產精煤31.77萬噸,比全重介少生產精煤6.73萬噸(其中:9級1.61萬噸、10級0.36萬噸、11級0.15萬噸),綜合產品50.19萬噸,比全重介多1.77萬噸。按xxxxxx礦上半年累計產品價格(精煤9級220元、10級215元、11級200元,原混80元、洗混70元)測算,全重介增加加工費2.04元/噸原煤,今年上半年損失利潤  萬元即噸原煤損失 元,噸精煤損失  元,因此,對核心工藝進行改造是非常必要的。 現工藝損失精煤效益分析  表15 2、改造規劃 根據選煤廠實際,我們認為應首先對影響精煤產率和效益較大的跳汰工藝進行改造。 ⑴選煤方法的確定 選煤方法和工藝流程是選煤廠的核心問題,它決定著選煤廠經濟效益水平發揮的高低。根據選煤廠入選原煤資料,我們對四種工藝方案進行了說盡的計算比選(見表16、表17) 全跳汰工藝精煤產率最低,中間產品產率最大,經濟效益最差。全重介工藝精煤產率最高,中間產品產率最低,經濟效益最優。其次是精煤重介,再次是中煤重介工藝。 綜上分析,核心工藝改造選擇全重介工藝,其工藝技術已經成熟,便於集中控制,易於管理。 ⑵工藝流程布置 ①原則:保留全跳汰工藝,實施全重介工藝改造。充分利用原有生產系統,力求生產工藝簡單、靈活,可實現全跳汰和全重介兩種工藝靈活切換。 ②具體布置:見附圖:工藝原則流程圖。恢復原有脫泥作業,在脫泥篩前溜槽內加切換裝置。也就是可以實現全重介和全跳汰的切換。篩上物進入破碎機破碎至25mm以下,再進入混料桶。為了解決脫泥篩跑粗問題,脫泥篩篩下水經0.5mm篩縫的弧形篩回收粗煤泥後再進入煤泥水系統,粗煤泥進入重介分選系統。混料桶將原煤和循環介質混合後,經泵進至三產品鏇流器分選。精煤產品利用原中煤重介系統的兩台精煤脫介篩(恢復)和跳汰系統兩台脫泥篩(加