六、實行逐級考核機制:制定了《各級生產、安全管理考核細則》,逐級落實安全考核責任制,明確了考核標準和考核辦法,加強了管理人員的責任心。
七、推行品格提升訓練法:針對違規違紀現象,推行品格提升訓練法,當班人員出現違紀現象的,全班人員進行一個星期的品格提升訓練,這樣使班組各員工間相互提醒,相互監督,不僅減少違紀人員數量,還進一步提高了班組管理的凝聚力和職工的集體榮譽感。
八、繼續加大環保治理力度:在公司領導的指示下,繼續加強了裝煤冒煙管理,積極地從設備上,操作上,工藝上全面分析原因,不斷進行調試和改進,其中包括三次對煤箱的調整,對高壓氨水壓力的調整,及對裝煤車南導煙套的技改工作,使現在的裝煤冒煙效果得到明顯提高,30秒以上冒煙得到較好的控制,現在裝煤無煙率已達99%。
回收車間積極對廠區異味進行治理,對洗油再生器排渣異味實施改造,增設集氣回收裝置,效果有很大改善;對蒸氨塔放散進行回收,現在蒸氨塔氨氣已全部回收,廢氣回收裝置投入使用,異味情況將得到了根本的控制。加大污水治理力度,對污水排放指標進行嚴格的工藝管理和工藝控制,其中蒸氨廢水指標全部合格,達到公司要求標準。
九、以提升內務管理為牽頭帶動整個現場管理:提高值班室和現場管理水平,制定了《內務管理規定》,並著重於落實和檢查,在日常工作中不斷的進行督促,各值班室的桌、椅、茶杯等均按規定的位置擺放,並切畫線標識,使職工養成良好的內務管理習慣,提高了職工素質,進而推進現場管理水平,使之得到了進一步提高,並能夠有效的保持,杜絕了分廠衛生留死角現象。
十、加強設備基礎管理,搞好設備維護保養,合理安排大修技改:分廠抓住了產量降低的時機,在不影響生產的同時,對各設備進行了全面系統的檢查,維護、保養、潤滑、按周期對設備更換油類。
對1#2#粉碎機粉碎細度進行了提高,徹底更換了粉碎機轉子,細度較好,平均百分之八十五以上,效果非常明顯。對1#2#攔焦車消煙除塵進行了改造,粉塵收集性能好,確保推焦粉塵收集率。更換了備煤2#皮帶,杜絕了安全隱患,確保生產穩定。改造推焦裝煤車配套托煤板,因原推焦裝煤車所配套的托煤板使用不到一年鉚釘就退出1/3,幾個月就磨平了,需要經常維修,經常影響正常生產。而現在在原來舊托煤板的基礎上,增加了沉頭厚度,使改造的托煤板可至少使用兩到三年,而且原來買條新托煤板價格要9萬多,現在每修理一條要3萬多元,差額近6萬多元,降低了車間的成本核算,且現在修的托煤板因比原來採購的新的托煤板要多用兩年,所以明顯降低了物料消耗,為公司創造了經濟效益。更換上升管橋管、閥體。以前所用的材質特別容易斷裂,耐溫性能太差,經分析和研究,由原來的材質灰口普通15#鑄鐵改為45#高強度蠕墨鑄鐵,更換後新材料沒有出現斷裂現象,減少了頻繁的維修率,降低了成本,為公司的經濟財產創造了很大的利益。對熄焦泵密封進行了改造。以前軸套使用盤根,現改為機械密封,防止了軸兩端的多次漏水現象,從而防止了被水浸泡電機而造成的重大事故等。從而減少了維修次數,減少了更換軸承的次數,人力、物力等也大大減少,為公司創造了更大的經濟效益。對導煙除塵車液壓站進行了改造。因改造前所用的液壓站在遇到意外停電時,會造成燃燒導煙車等嚴重後果,而分析改造後的液壓站加上手動打壓,2分鐘時間就能完全退回,減少了危險性和重大安全隱患,使用效果也非常好,不但不會給公司造成經濟壓力,而且還會帶來更大的利益。對各車輛滑線瓷瓶進行了改造,因改造前所用的材質是瓷瓶,在高溫變化時,下雨時,容易炸,頻繁更換瓷瓶,造成車輛滑塊脫落,無法行走,直接影響設備正常運轉,自從把陶瓷的改為尼絨材質後,沒有出現炸裂現象,降低了成本及維修次數,效果比較明顯。對攔焦車軌道進行了大修和改造,攔焦車軌道自投產以來,軌道嚴重變形,造成車輛行走不便,摘爐門有時幾次摘不下來,給攔焦車司機和焦側出爐工帶來了不應該的工作,為了杜絕事故的發生,本月進行軌道改造,進行調整調平、調直、灌漿,並用鐵磚鋪平,改造完畢後,首先杜絕了車輛向外傾斜,如塌焦後給工人帶來了便於打掃余焦和衛生,對地下室磚煤氣道和機焦兩側爐頭進行了噴漿,由於煙囪冒煙、立火道、炭化室串漏非常嚴重,自10月份和11月份兩個月進行全面噴漿和摸補,72#、92#、6#、89#、進行了陶瓷焊補,杜絕了爐體串漏,使煙囪有明顯變化,減少了炭化室和立火道串漏現象,減少了污染環境,創造了良好的環境。