② 實現全風溫操作 高爐氣流穩定,通過設備改造、觀念更新,逐步提高風溫使用水平,最終實現全風溫操作,對改善高爐軟熔帶特性、提高爐缸熱焓、鼓風動能,保證爐缸活躍起到了積極的作用。
③ 改善爐渣性能 穩定的渣皮,對高爐的長壽、順行至關重要,結合冶煉實際,逐步提高燒結配比,一方面原料冶金性能改善,另一方面,爐渣鹼度提高,渣鐵熱焓提高,穩定性、流動性改善。
④ 強化爐外出鐵 隨著高爐產能的增高,強化了對爐外出鐵的管理,表現在:保證鐵口深度不小於2.2m,控制出鐵時間50-70min,出鐵間隔不超25min,加強渣鐵溝及沖渣系統管理,避免出現無風堵口現象。渣鐵的及時排放,實現了高爐的進出有序,促進了爐缸工作的正常。
⑤ 分階段推行低矽冶煉 原料的穩定,各項操作制度的到位,為實行低矽冶煉創造了條件,9月份通過分段攻關,全月【si】僅為0.40%,低於0.4%的生鐵含矽達到了67%,成功實現低矽冶煉。
⑥勤檢測、慎操作,力控爐(底)溫(度)
1280m3高爐自投產以來,爐底、爐缸溫度一直呈上升趨勢,雖然通過檢修灌漿,有所緩和,但仍是制約高爐安全生產的最大隱患,特別是1#高爐標高7.4m e點溫度最高達到1050℃,嚴重威脅著高爐的安全生產。為此,我們制定了《1280m3高爐護爐方案》、《爐底、爐缸燒穿應急預案》。具體做法:
首先是穩順爐況,建立合理穩定的爐型,有利於爐底、爐缸溫度的控制。其次,在穩定爐況的基礎上,適當控制冶煉強度,即按日產xxt-xxt組織生產,以保全全為第一要務。三是加強對爐缸側壁冷板水溫的監測、利用檢修時機在1#高爐爐缸7.8m和8.4m(a點)標高部位增加臨時熱電偶3根、鐵口正下方安裝攝像頭進行監控,同時明確極限溫差及爐皮溫度,配套應急措施。四是加釩鈦礦進行護爐,確保生鐵中[ti]含量在0.08%-0.12%。五是定期檢修對爐底爐缸部位進行灌漿,逐步消除竄煤氣影響。六是通過爐底主體水管以及相關設備設施進行砌築保護,關鍵部位製作導流槽和殘鐵區。通過上述措施的有力實施,爐底、爐缸溫度得到有效控制,目前維持在830℃左右。
四、吸取3.1事故教訓,規範生產運作
3月份是煉鐵史上最黑暗的一個月,3月1日0:05分,因trt電纜爆炸,引發兩高爐風機全部跳閘,風口、直管灌渣事故(1#高爐14個風口、直管灌渣;2#高爐13個風口、直管灌渣),3:55分已具備送風條件時,又發生了高爐煤氣系統總管網爆炸,兩起事故直接導致高爐非計畫休風長達30h19min。
在爐況恢復過程中由於技術水平及組織措施不到位,2#高爐爐況一波三折,最終導致爐缸嚴重堆積,冷卻設備大量破損,歷時一個半月才得以恢復。此次爐況失常,打破了公司正常的生產組織,造成了巨大的經濟損失。
回顧整個過程,如果說風機跳閘,風口、直管灌渣屬突發性事故的話,後續的煤氣管路發生及2#高爐的嚴重失常,簡直就是雪上加霜。事故是可怕的,處理事故善後工作,代價更是沉痛。
痛定思痛,本著“實事求是認識差距,不折不扣吸取教訓,一點一滴總結經驗,再接再厲尋求進步”的原則,我們組織相關人員上述事故進行了全面系統的分析,並配套完善了相關措施。
1、吸取3月1日煤氣管路爆炸事故教訓,我們:
1)完善了分廠煤氣管網各種監控設施,尤其是涉及壓力監控的各種聲光報警。
2)建立健全各類應急預案:
① 健全了煉鐵廠管理組織應急預案,事故狀態下分工明確、各負其責,避免忙而出亂,顧此失彼引,致使事故擴大化。
② 參照《唐鋼煉鐵廠操作手順》,健全現行應急預案,常識的東西定性,定性的東西定量,用科學的操作指導生產、預防事故。
3)由設備廠長牽頭,對各級領導、涉及煤氣崗位操作人員進行了系統的培訓,以求通過提升幹部業務能力,充實職工隊伍操作水平,達到促進管理水平和企業效益的提升,這種專項培訓,一直延續下來,逐步擴展到分廠的各個崗位。
4)由安全部、設備部、調度室牽頭,完善了對重點區域、重點設備、重點崗位、重點人員、重點數據的管理管控制度,做到了不重複、不遺漏。
5)建立和完善了煤氣設備、設施、管網操作管理制度。
6)進一步健全信息反饋機制,確保信息渠道的及時、準確、暢通。設立各區域重點危險源的信息反饋制度和預防制度。
2、吸取2#高爐爐況失常事故教訓,我們:
1)對此次爐況波動,我們先後組織多次專題會議,進行了系統的分析,並將原因分析、處理過程、異常爐況處理措施等,整理成冊,人手一份,要求每個人時刻反思、學習。