2.8:實施崗位整合管理,杜絕人為因素影響
為最大限度降低人為因素的影響,XX年5月起對精粉崗位人員進行了整合管理,改革―以往的“精粉平台的9人分3班專取平台樣、班長專做水;垛樣6人兩個班專取垛樣火車樣,專制平台結算樣本”的弊端,改革為“將上述5個班組整合一起管理,分兩個大班組,8保6上白班,2人上夜班,從取制樣、1次縮分測水、2次縮分、測粒度、制結算樣等均採取打篩子隨機確定的新的人事管理制度”,杜絕了人為因素的影響及弄虛作假行為的發生。
2.9:採取激勵措施,獎罰並重,提高員工的責任心
為提高平台員工的責任心,本人改革以往注重對職工操作的過程、行為、出差從嚴管理與考核的管理弊端,今年大膽改革採取激勵措施,獎罰並重的原則,對行之有效的好的建議、取制樣方法小革小改、異常料質量把關、成績突出者進行單項獎勵,出差進行考核,做到制度目前人人平等,每月全站會公開各項考核,從而提高了職工的積極性與責任心。
取得效果――由於措施到位,創新工作,XX年儘管戶多料雜(每天16-21多戶,進貨量每天近萬噸),帶領原料站齊心合力共檢驗各種進廠原料356.9萬噸,其中精粉248.3萬噸,進廠與燒結使用的品位差降為0.016%,再創歷史新低。對各類夾雜明水扣噸885.3噸,尤其對精粉分層分裝埋雷偽料實施腳踏車懲罰893車次,退偽料53車次,為公司創效數百萬元。站內部早、午、傍晚時段及三方平台時段抽查結算247車,底樣抽查536次,制樣量6588個,比去年增加2200多組,檢驗工作再創新台階,較好地履行了把關職責。
3:採取九項舉措……嚴把進廠廢鋼質量關
隨著公司機構改革,廢鋼檢驗業務自04.4月份並歸原料站以來,為搞好廢鋼檢驗工作,本人從強化制度抓起,依據進廠廢鋼檢驗標準起草了“進廠廢鋼檢驗規程”、“進廠廢鋼檢驗管理辦法及檢驗程式”。並且根據崗位檢驗特點,出台了“廢鋼檢驗內部抽查與考核8條制度加以試運行”,使廢鋼檢驗做到有法可依、有章可循,違法必究;為了使廢鋼檢驗更具代表性,在部長組織下本人先後到天鐵、安鋼等單位進行對標學習,博採眾長,使廢鋼檢驗制度更具科學性、操作性;為了能讓職工們真正掌握檢驗標準,同協作單位運輸部一起,本人主講舉辦了“廢鋼檢驗培訓班”,併到廢鋼檢驗現場進行模擬檢驗;檢驗方法採取了“眼看心估”目測法,質檢運輸物采三方全程監督、簽字確認,背靠背各自判別打分,然後求“均值法”,以達到公正檢驗,最大限度地減少了人為因素的影響;對於明顯的加砂夾雜或大量的鑄件、輕薄料等,採取“跟車過磅實地稱量”,進行公正扣噸;對危險易爆品、密閉容器等,用紅漆做好標記,指揮外工進行切割,以防止冶煉過程發生爆炸;由於進廠廢鋼品種繁雜,不易識別,本人積累了20多組特殊的彩照,(如密閉容器、鐵鍋件、機加件、輕料、薄料、重廢件、超長件、油件、減速箱、有色件等),使抽象的標準轉變為看得見、摸得著的實物的標本圖片,方便了職工的檢驗;為進一步確保廢鋼檢驗的公正性,採取對一些常見的非標準料挑揀,並實地稱量,用紅漆加以標註,作為“樣本參照物”放在場地,其它類比採用“多增少減”公正扣噸。